- Mié, 02 Ago 2006 20:40
#277609
Hola a todos, hace ya 2 o 3 meses compre un Walkera 36 de segunda mano para comenzar a volar un heli de paso variable, (antes tenia el Walkera 4).
Bien, despues de este tiempo y de haberlo roto 5 veces y reparado otras tantas este es su estado actual.
-El Chasis se ha roto en 3 ocasiones, lo he reparado a base de loctite y trozos de pasticos y varillas de carbono rotas del Walkera 4.
-El tubo de cola ha sido enderezado en 2 ocasiones.(perfecto)
-El soporte del servo de cola roto y reparado.
-El variador original de 30 amperios, reemplazado por un Protech de 18 amperios que tenia montado en el Walkera 4 al que le he añadido un disipador mas eficiente.
-El motor brushless original reemplazado por un motor Park 400 de 4200Kv con piñon de 10 dientes del motor 370 del Walkera 4, montado con dos disipadores de motor 370 y refigeracion forzada de aire por turbina electrica brushless (proviene de un proyector de video LCD de desguace).
-Portapalas y juego de varillas del Zoom 400.
-Heje principal reparado en 2 ocasiones.(sigue sin estar recto del todo)
-Servos originales sustituidos por los Hitec 55 y 50.
-Sustitucion de la alimentacion bec del variador por el bec que lleva originalmente el receptor de walkera.(para evitar interferencias, cortes del receptor y reducir el calentamiento del variador).
-Redistribucion de la antena receptora para evitar fallos de señal.
-Cambio de la inclinacion de la antena en el transmisor para evitar cortes de señal en determinadas circunstancias.
-Bateria lipo EVO-20 de 1800mA.
Creo que me dejo algunas cosas, en cuanto tega otro momento lo pongo y tambien pongo mas fotos con detalles.
Saludos.
Bien, despues de este tiempo y de haberlo roto 5 veces y reparado otras tantas este es su estado actual.
-El Chasis se ha roto en 3 ocasiones, lo he reparado a base de loctite y trozos de pasticos y varillas de carbono rotas del Walkera 4.
-El tubo de cola ha sido enderezado en 2 ocasiones.(perfecto)
-El soporte del servo de cola roto y reparado.
-El variador original de 30 amperios, reemplazado por un Protech de 18 amperios que tenia montado en el Walkera 4 al que le he añadido un disipador mas eficiente.
-El motor brushless original reemplazado por un motor Park 400 de 4200Kv con piñon de 10 dientes del motor 370 del Walkera 4, montado con dos disipadores de motor 370 y refigeracion forzada de aire por turbina electrica brushless (proviene de un proyector de video LCD de desguace).
-Portapalas y juego de varillas del Zoom 400.
-Heje principal reparado en 2 ocasiones.(sigue sin estar recto del todo)
-Servos originales sustituidos por los Hitec 55 y 50.
-Sustitucion de la alimentacion bec del variador por el bec que lleva originalmente el receptor de walkera.(para evitar interferencias, cortes del receptor y reducir el calentamiento del variador).
-Redistribucion de la antena receptora para evitar fallos de señal.
-Cambio de la inclinacion de la antena en el transmisor para evitar cortes de señal en determinadas circunstancias.
-Bateria lipo EVO-20 de 1800mA.
Creo que me dejo algunas cosas, en cuanto tega otro momento lo pongo y tambien pongo mas fotos con detalles.
Saludos.
La paciencia es la madre de la Ciencia.
Pero a veces se acaba.
En liquidacion, snif, snif
Pero a veces se acaba.
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