- Mar, 18 Sep 2012 1:58
#1166677
He descubierto un error de diseño que afecta al correcto ajuste del plato cíclico.
Os cuento…
Con el gas al 50%
Primero coloco el brazo del servo del AIL a 90 grados y alargo el link que va del brazo del servos hasta el arm para dejarlo simétrico y a 90 grados también.
Hago lo mismo con el servo del PIT.
Y con el servo del ELE.
Ajusto los tres link que van al plato para que en el centro del recorrido del eje, el plato esté nivelado con la ayuda de un nivelador de plato.
Hasta aquí todo bien.
…pero cuando subo el stick de gas arriba se descompensa el ELE y cuando lo bajo igual, solo esta nivelado en el centro del gas.
Pruebo dejándolo nivelado con el gas abajo y cuando subo gas a la mitad empieza a desajustarse y si subo arriba se desmadra mucho mas.
Entonces después de muchos ajustes, de toquetear los end point de la Emi, de jugar con los subtrim y ya no recuerdo cuantas cosas más; me da por medir la longitud de los brazos de los servos y compruebo que miden 12,5 mm
Mido los brazos de 90 grados e igualmente miden 12,5 mm
Y mido los del pull e igual
peroooo….
Desmonto este…
….y lo mido comprobando que es mas de 1 mm más corto.
Lo he alargado y he cambiado el link por este otro
Porque si no, rozaba con el motor.
Y ha quedado así
Después de esta modificación el ajuste del plato es perfecto a cualquier altura y tiene su porqué; dado que el movimiento del servo es circular, la longitud de las palancas tienen que ser iguales desde el principio del mecanismo hasta el final para que el movimiento final sea el mismo, si no, este se ve modificado sumándose o restándose.
Si con un giro del servo de X grados y una palanca de Y mm de longitud no respetamos la proporción en la siguiente palanca y la aumentamos de longitud, el desplazamiento aumentara y si la acortamos el movimiento se reducirá
Espero que sea revelador para este modelo u otro que tenga un problema parecido.
Revisar que se mantiene la proporción en todas las palancas.
Os cuento…
Con el gas al 50%
Primero coloco el brazo del servo del AIL a 90 grados y alargo el link que va del brazo del servos hasta el arm para dejarlo simétrico y a 90 grados también.
Hago lo mismo con el servo del PIT.
Y con el servo del ELE.
Ajusto los tres link que van al plato para que en el centro del recorrido del eje, el plato esté nivelado con la ayuda de un nivelador de plato.
Hasta aquí todo bien.
…pero cuando subo el stick de gas arriba se descompensa el ELE y cuando lo bajo igual, solo esta nivelado en el centro del gas.
Pruebo dejándolo nivelado con el gas abajo y cuando subo gas a la mitad empieza a desajustarse y si subo arriba se desmadra mucho mas.
Entonces después de muchos ajustes, de toquetear los end point de la Emi, de jugar con los subtrim y ya no recuerdo cuantas cosas más; me da por medir la longitud de los brazos de los servos y compruebo que miden 12,5 mm
Mido los brazos de 90 grados e igualmente miden 12,5 mm
Y mido los del pull e igual
peroooo….
Desmonto este…
….y lo mido comprobando que es mas de 1 mm más corto.
Lo he alargado y he cambiado el link por este otro
Porque si no, rozaba con el motor.
Y ha quedado así
Después de esta modificación el ajuste del plato es perfecto a cualquier altura y tiene su porqué; dado que el movimiento del servo es circular, la longitud de las palancas tienen que ser iguales desde el principio del mecanismo hasta el final para que el movimiento final sea el mismo, si no, este se ve modificado sumándose o restándose.
Si con un giro del servo de X grados y una palanca de Y mm de longitud no respetamos la proporción en la siguiente palanca y la aumentamos de longitud, el desplazamiento aumentara y si la acortamos el movimiento se reducirá
Espero que sea revelador para este modelo u otro que tenga un problema parecido.
Revisar que se mantiene la proporción en todas las palancas.
E-trainer Jamara
Belt Cp v2 + KDS Flymentor 3d
Honey Bee v2
WL v911
Avatar M-30
Turnigy 9x (Firm open9x, retroiluminacion, mod altavoz, vibracion, Tx 2.4 Ghz y 37 Mhz)
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