¡¡ Funciona !! ....por fin funciona como ya ha contado pumuky , eso si si no llega a ser por su ayuda no se yo ....... el fue el primero que lo consiguió y se marcó el otro día un vuelo en 35 a 5 km apagando la emisora y dejando que el ardupilot hiciese su trabajo hasta volver a una zona con cobertura razonable . Hoy ha descubierto el porque de sus ruidos eléctricos y parece ser que el cableado necesita algo de modificación .
Al principio nos tenia un poco despistados y ya nos ocurrió con un magister y la versión anterior del soft .....el sabia donde iba , pero nosotros no je,je .
Una vez configurado el gps ( locosys pequeño ) y cargado el otro soft la cosa cambio , es una gozada ver como vuela solo y bien ..
Las correcciones de rumbo las hace razonablemente bien y la altura la mantiene metiendo motor cuando necesita con bastante suavidad .
Probamos a hacerlo apagando la emisora y bien , entraba el ardupilot , daba la vuelta , mantenía la altura y al llegar sobre nosotros se ponía a dar vueltas . Parece que el viento lo corrige algo ya que se ve al avión venir con cierta corrección de deriva eso si ,al dar las vueltas sobre casa hace una especie de elipses por el viento , pero eso es normal .
Paquito , ojalá que el twin star volase tan bien como el partenavia , no vuela mal , pero el perfil es un poco grueso y a igualdad de watts el partenavia va a mas velocidad , la pena es que ya no se fabrica .
El mío con batt 7500mah 3s , tx video 1w , cámara , osd , gps tracker , ardupilot copilot etc pesando 1800grms vuela a 60 km/h con 90-100watt alimentando todo de la misma batería . Alguien podría animarse y hacer una replica en fibra .